中新网 兰州12月5日电 (刘薛梅)“节能减排、提质增效”是个永恒的动态目标,在不断地攻关中,兰州石化公司炼油运行二部300万吨/年重油催化裂化区域在开停工过程中,已经不燃放火炬了。说到最直观的变化,炼油运行二部催化裂化区域专家工作室技师卢朝鹏近日在接受 中新网 记者采访时说,这是久居兰州的市民肉眼可见的。
以前,催化装置开工中,分馏塔的一中回流泵常出现上量不及时的问题,导致物料放火炬时间过长。卢朝鹏和创新工作室成员集中攻关,改造了工艺流程,采取防止进水等5项措施,保障了回流泵稳定运行,缩短了放火炬时间,降低了生产中的物耗、能耗。
随着挖潜增效工作的推进,炼油运行二部通过推出很多实用可行的操作法,尤其在减少黑色油浆出厂、在开停工中实现火炬可控等方面发挥了重要支撑作用。通过攻关,300万吨/年重油催化裂化装置在开停工过程中不燃放火炬,是对社会和企业效益作出的贡献。
卢朝鹏介绍说,自己曾和其他技术人员解决了300万吨/年催化烟气轮机发电机发电量时有波动的问题,每年创造经济效益900多万元;攻克了年40万吨气分装置丙烯收率不理想的难题,丙烯收率由30.4%提高到30.9%,每年多创效益1575.2万元。
卢朝鹏是炼油催化技术领域公认的“蓝领专家”。先后攻克催化烟气轮机功率不达标难关,首创重催装置开工喷油工作法, 成400余项岗位技术创新。
每个人的成功都不是偶然,技能在于积累,积累多了,梦想就靠近你了。卢朝鹏说,“有了日积月累的知识储备,才能次次挑战极限”。
图为卢朝鹏(左)和技术人员一起解决生产难题。(资料图) 杨国柱 摄1992年,卢朝鹏技校毕业后进入炼厂工作,成为60万吨/年催化装置的一名操作工。跟着师傅跑现场、记流程,遇到事故处理或抢修……勤于钻研的卢朝鹏在几年的时间里细致地写下50多本工作笔记。
1997年,卢朝鹏被调入新投产的年产60万吨连续重整装置,该装置采用当时国际最先进的生产工艺,控制系统异常复杂,在全英文操作的语言障碍下,他通过各种渠道搜集英文原版资料和图纸,逐字逐句地翻译,凭借自己生产操作经验,处理解决了“高分器转油泵无法水联运”“注氯段加热器变形”“氧含量表易失灵热停”等多项瓶颈问题,确保了新装置顺产达标。
2010年11月,“卢朝鹏劳模创新工作室”挂牌成立。他和创新工作室成员围绕300万吨/年催化裂化装置长周期运行查找设计参数,对照国内先进指标,制定出了《催化裂化装置长周期运行方案》,解决了困扰装置运行的瓶颈问题,实现了装置“三年一检修”的长周期运行目标。
卢朝鹏说,从“三年一检修”到现在向“四年一检修”的迈进,离不开群策群力。卢朝鹏鼓励职工不放过任何一个学习机会,以生产现场为学习课堂,实现理论与实践双提升。卢朝鹏通过征求工友意见,在班上开展小讲堂、小练兵、“5分钟学习”和小型技能竞赛,以现场示范、经验介绍、绝活展示为主,调动一线职工学技术的热情。
2010年,卢朝鹏被评为全国劳动模范,他带领的班组也因为整体素质过硬获“全国学习型先进班组”“中央企业红旗班组”等称号。2020年,卢朝鹏被评为全国能源化学系统“大国工匠”、甘肃省技能大师工作室负责人。这些年,卢朝鹏所在的班组培养出了7名班组长,10多人成为技师、高级技师、技能专家,20多人成为技术管理骨干。( )
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)